个人作业:模具制作与铸造
本次小组作业基于"模具制作与铸造"课程内容,完成了两个实践项目:
- 利用乐高积木、胶泥和聚氨酯树脂(PU)制作小狗笔筒陶像
- 利用铟锡铋低温合金,借助热水和注射器,浇筑小锡兵模型
详细内容可访问小组页面:https://fabacademy.org/2025/labs/chaihuo/docs/week14/chaihuo/week14_group_assignment/。
项目概述
本个人作业基于"模具制作与铸造"课程内容,完成了一个纪念币的设计与制作。项目经历了多次迭代,从直接3D打印模型,到设计刚性模具直接铸造,最终采用了"刚性模型→弹性模具→最终产品"的标准流程。通过这一过程,我深入理解了模具设计的核心原则、材料特性以及制作工艺的重要性。
设计目标与材料
设计目标
- 创作一枚双面纪念币,一面是柴火创客空间的Logo,另一面是Fab Lab的Logo
- 获得表面光滑的最终产品
- 实践课堂所学的模具制作与铸造技术
使用材料
- 3D打印材料:金色PLA材料(Bambu Lab A1 Combo打印机)
- 模具材料:模具硅胶
- 铸造材料:聚氨酯树脂快干AB水(按1:1比例混合)
- 脱模剂:白凡士林
使用工具
- Fusion 360(设计软件)
- 3D打印机(Bambu Lab A1 Combo)
- 工具钳(固定模具)
- 塑料量杯(材料混合)
- 木棒(搅拌用)
- 软毛刷(涂抹脱模剂)
设计与制作过程
第一次尝试:直接3D打印纪念币模型
我最初的想法是直接通过3D打印制作出纪念币模型,这样可以快速验证设计效果。
设计与打印过程
- 使用Fusion 360设计了一个直径约1欧元大小(直径 23.25mm)的双面纪念币
纪念币的一面是柴火的 logo
纪念币的另一面是 Fab LAB 的 logo,为了测试未来模具的细节,我添加了一些文字
获取设计源文件:https://a360.co/4k0d0Cm
- 一面设计为柴火创客空间的Logo,另一面为Fab Lab的Logo
- 设计了适当的厚度和文字细节,并输出为
.stl
文件 - 使用 Banbu Lab A1 3D 打印机,PLA Silk 材质进行直接打印,为了提高表面光滑度,我在 Banbu Studio 软件的打印质量设置里开启了“熨烫”选项,并设置熨烫模式为“同心.”
使用 Banbu Lab A1 3D 打印机,PLA Silk 材质进行直接打印,在 Banbu Studio 软件的打印质量设置里开启了“熨烫”选项
- 我检查了背面的切片预览效果,发现文字细节已经无法正常输出了。于是把纪念币放大到直径 35mm,才勉强能看清了文字。
对于欧元大小的徽章,稍微复杂些的文字细节,已经超过了 3D 打印机能够表现的极限,
将打印的纪念币放大到 35mm
为了提高打印精度,将工艺设置为 * 0.12mm High Quality @BBL A1
。
在切片预览中现在能看到文字效果了
遇到的问题
- 打印出的模型只有上表面较为光洁,底面的悬垂部分质量很差
- 模型尺寸太小(约1欧元大小),打印精度不足以呈现细节
- 整体效果不理想,无法满足"光滑表面"的作业要求
打印置于顶面的效果,加了熨烫效果还不错,但文字部分还是变形较大
底面就完全没法看了
通过 3D 打印尺寸较小的徽章原件看来行不通。
第二次尝试:设计直接铸造的刚性模具
认识到直接打印的局限性后,我决定设计一个可拼合的两半模具,用于直接铸造最终的纪念币。
设计思路
- 重新设计了分体式模具,由两个可拼合的半边组成。
- 模具内部为纪念币的负型,并增大了纪念币的尺寸,让文字的细节能够充分表现。
- 添加了注入口和排气孔,以及用球形和模具模型进行剪切与合并生成 4 个可以彼此咬合的定位栓。完成的设计被导出为
.step
文件。
设计源文件:https://a360.co/4jx01bi
- 在 Banbu Studio 中通过参数调整优化了打印设置,提高表面光洁度。为了保持文字细节清晰,我将墙生成器选项修改为了 Arachne。因为 Arachne 能够根据文字的细微结构调整挤出线宽,更精确地打印出文字的轮廓和细节,并优化填充路径,减少因固定线宽限制而产生的问题。 在切片软件中看到文字清晰,正是 Arachne 这种精细化处理能力的体现。
墙生成器改为 Arachne 能改善文字显示效果
制作过程
- 使用 Bambu Lab A1 Combo 打印出两个模具部件,为了提高打印质量,我还开启了擦拭塔,打出的磨具看着还不错。
2 个模具可以扣在一起,并预留了注入孔和排气孔
- 在模具内部我用了一个比较有弹性的废旧牙刷,均匀涂抹白凡士林作为脱模剂,我想这样的处理应该可以使表面变得光滑且易于脱模
为打印好的磨具刷上凡士林
- 使用工具钳将两半模具夹紧固定,现在唯一担心的就是感觉注口太小了。
使用工具钳将模具加紧并固定好
- 尝试通过注入口灌注调好的 AB水,我尝试做了一个小漏斗,但因为口小注入速度很慢,导致还没灌满就进入了凝结状态。
太小的注入口导致浇筑困难
遇到的问题
- 注入口设计过小,AB水还没灌满就开始凝固
- 凝固后的产品几乎无法从PLA模具中脱模
- 在尝试脱模过程中,模具和产品都被损坏
- 整个流程设计存在根本性错误:直接用刚性模具铸造刚性成品,缺少弹性中间步骤
灌注到 1 半的时候就开始凝结,且无法脱模,虽然有脱模剂,但铸件还是牢牢的粘在模具上
从刚性模具上取下产品简直就是场灾难
第三次尝试:标准的三步流程
在前两次失败后,我重新审视了课程内容,意识到应该遵循"刚性模型→弹性模具→最终产品"的标准流程。
设计改进
- 重新设计了纪念币模型,增大了尺寸(直径约 73 毫米)
- 简化了Logo图案,增加了浮雕深度,提高可识别性,由双面改为单面
- 设计了适合制作硅胶模具的模型(正模而非负模)
- 考虑到脱模角度,确保没有悬垂或倒扣结构
- 为纪念币模型增加了模具围框,方便直接灌注硅胶就可以得到模具
设计源文件:https://a360.co/3Gs4Js7
制作步骤
- 打印刚性模型
- 使用优化的打印参数(0.12mm层高,100%填充)打印出纪念币模型
- 对打印件进行后处理,轻微打磨表面提高光洁度
- 制作硅胶模具
- 均匀涂抹白凡士林脱模剂
- 按说明书比例混合硅胶和固化剂
- 缓慢倒入硅胶,确保覆盖模型且无气泡
- 模具够结实,可以叩击桌面以加快排出气泡的速度
- 室温下静置24小时,等待硅胶完全固化
向模具中倒入混合了固化剂的硅胶
多次用力叩击桌面,加速气泡排出,然后静置 24 小时
- 铸造最终产品
- 从硅胶模具中取出原始模型
这个过程比较容易,硅胶模具很容易的就可以从打印模具中取出
- 在硅胶模具内表面再次涂抹薄层脱模剂
- 按1:1比例准备AB水
- 快速混合AB两种组分(约15-20秒)
- 在工作时间内(1.5-2分钟)倒入混合好的AB水
- 轻轻震动模具以消除气泡
- 等待约20分钟后小心脱模
向硅胶模具中注入配制好的 AB 水
成果展示与分析
最终成品
最终制作出的纪念币具有以下特点:
- 直径约 7 厘米,厚度约 1.5 厘米
- 表面还不错,细节清晰可辨
- 单面设计,展示了柴火创客空间的 Logo
- 形状规整,边缘平滑,底部有部分地方还是有气泡的痕迹
技术分析
- 表面质量:通过硅胶模具转印,成功获得了高光洁度表面
- 细节还原:Logo的线条清晰可辨,边缘锐利
- 材料特性:AB水固化后坚硬耐用,具有很好的保存性能
- 尺寸精度:与原始设计相比,尺寸误差控制在0.5mm以内
经验总结
成功之处
- 采用正确的"刚性模型→弹性模具→最终产品"流程
- 优化了3D打印参数,获得高质量的原始模型
- 硅胶模具制作时有效控制了气泡问题
- AB水快速灌注时把握了时间窗口
改进空间
- 可以尝试使用更高分辨率的打印设置或SLA打印机
- 设计专门的浇注系统,而不是简单地倒入
- 探索添加色粉,使最终产品更具视觉吸引力
- 考虑使用压力辅助或真空辅助技术进一步减少气泡
学习心得
通过这次个人作业,我深刻理解了以下几点:
- 流程的重要性:模具制作与铸造有其固有的工艺流程,跳过或简化步骤往往会导致失败
- 材料特性的理解:不同材料(刚性PLA、弹性硅胶、固化后的AB水)有着截然不同的特性,理解这些特性对成功至关重要
- 设计思维的转变:从"直接制造产品"到"制造用于制造产品的工具",这种思维方式的转变对工业设计领域至关重要
- 失败中的学习:前两次失败尝试提供了宝贵的经验,引导我找到了正确的方法
- 耐心的价值:模具制作是一个需要耐心的过程,特别是等待材料固化的阶段
结论
本次模具制作与铸造项目成功完成了从设计到制作的全流程。虽然经历了两次失败的尝试,但正是这些失败引导我找到了正确的方法。最终制作出的纪念币达到了表面光滑、细节清晰的要求,成功应用了课程中学习的知识与技能。
这次实践不仅加深了我对模具制作与铸造理论的理解,也培养了解决问题的能力和工艺流程的规划能力。通过亲手完成从设计到制作的全过程,我对数字制造有了更全面的认识,特别是对于如何将数字设计转化为实体产品有了更深入的体会。